3 月
02
アームが動きました.
アームを実際に動かすまでに1週間を費やしました.
入力信号の線に抵抗が入っていなかったり,
RS232CからのUSB変換コネクタの種類が違っていたり,
いろいろと動かない要因が多く,長い道のりでした.
予想以上に時間を費やしてしまいましたが,
このアクチュエータの仕様に対する理解がかなり捗ったので
結果的によしだと思います.
そして取りあえずは“正しく”動くようになったので,
あとは調整しつつゴリゴリと進めていくのみです.
アームを実際に動かすまでに1週間を費やしました.
入力信号の線に抵抗が入っていなかったり,
RS232CからのUSB変換コネクタの種類が違っていたり,
いろいろと動かない要因が多く,長い道のりでした.
予想以上に時間を費やしてしまいましたが,
このアクチュエータの仕様に対する理解がかなり捗ったので
結果的によしだと思います.
そして取りあえずは“正しく”動くようになったので,
あとは調整しつつゴリゴリと進めていくのみです.